

产品详细介绍:
分析原因有以下几点:(1)随着装置运行时间的延长,特别式水质波动频繁,指标不合格时,灰水容易在填料上结垢、积灰。(2)双系统运行时,灰水指标控制较为合理,浊度30MG/L左右,硬度1000MG/L左右,且结垢主要发生在填料上层及分布器内部,因此判断主要是由于低温变换冷凝液碱度较高,与硬度较高的灰水接触产生CACO3 MGCO3等沉淀,形成结垢。此外,夹带由大量细灰的闪蒸蒸汽至调料塔上部被冷却后,变成硬度较高的灰水,与碱度较高的低温变换冷凝液接触,是产生结垢的另一重要原因。(3)为保护激冷环,正常生产中系统水循环远远大于负荷下的设计流量,从而造成蒸发热水塔负荷大,闪蒸量大。根据测算,表观流速达到0.7M/S,远远大于设计的0.2M/S
容易带水,带灰。 。
(2)滤清器焊机的实际情况
根据停车后对闪蒸系统角阀的检查发现:放大筒低板的冲刷磨损严重,角阀阀芯磨损,管线有堵塞,角阀后放大筒有明显磨损等,放大筒底板由于长期处于含固高温热水冲刷的环境下工作,所以一般磨损严重,且在开车期间不易检查处理,应在气化装置运行一周期后及时检查、更换或者进行管道硬化处理。角阀后放大筒,由于其位置特殊,处于减压角阀后,液体流速式减压角阀前的数倍,是气化工段较易磨损的管线,停车后的检查有利与调整开车期间角阀的开度、硬化效果的检验和管线壁厚的检查,以确保放大筒的使用寿命,若处于开车期间发生磨损泄露,可字啊放大筒外使用管径相同的钢管的钢管覆焊。角阀后进设备内的挡板。也是长期处于含固水的冲刷下,检查发现该挡板磨损严重,及时的检查有利与保护设备,防止因挡板损坏,造成设备内壁磨损的现象发生,经常出现磨损的管道采用内衬耐磨陶瓷的管件,在减压阀阀后的冲刷盲板上再增加一层防冲击盲板,增加抗磨性,防止在系统运行时磨穿,检修时对这些部位进行检测,建立台帐,掌握其磨损速

